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旋风式分离器的作用原理?
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采气工考试《采气高级工考试》真题及答案
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如下分级设备选粉效率最高的是
粗粉分离器
离心式选粉机
旋风式选粉机
O-SEPA选粉机
内置式旋风分离器是利用什么原理进行汽水分离的
按工作原理分类分离器主要有重力式分离器多管干式除 尘器过滤分离器等
旋风分离器
立式分离器
卧式分离器
过滤分离器
旋风式分离器是利用天然气液固体杂质所受的离心力不同来进行分离的
旋风式分离器是根据天然气及液固体杂质在分离器中的原理达到分离天然气中液固体杂质的
流速
重力
离心力
密度
目前采气井站常用的分离器是
立式重力分离器
旋风式分离器
卧式重力分离器
过滤分离器
旋风式分离器是根据气体与液固体杂质颗粒的不同所产出的离心力不同而达到分离作用的
大小
质量
性质
速度
旋风式分离器工作原理
按作用原理分类的分离器有
重力式
旋风式
卧式
立式
分离器按其工作原理主要有旋风分离器混合式分离器
立式分离器
卧式分离器
重力式分离器
过滤分离器
低温分离流程中由于温度下降天然气中的变成液态析出 在重力式或旋风式低温分离器中被分离出来
甲烷
乙烷
固体杂质
重烃组分
根据天然气及液固体杂质密度不同进行分离的设备是
混合式分离器
旋风式分离器
过滤分离器
重力式分离器
组合式选粉机是将粗粉分离器和旋风式选粉机合二为一的高效风选设备
直吹式负压制粉系统停运时关闭磨煤机入口热风门开启冷风门吹扫磨煤机 及送风管道后停运及排粉机
旋风式细粉分离器
离心式粗粉分离器
回转式粗粉分离器
离心式细粉分离器
分离器按其工作原理主要有重力式分离器混合式分离器
立式分离器
旋风式分离器
卧式分离器
过滤分离器
旋风式分离器的进口管为垂直方向
试述旋风式分离器的结构和工作原理
重力式分离器主要有立式重力分离器三相重力分离器
混合式分离器
旋风式分离器
卧式重力分离器
过滤分离器
下列不属于天然气常用的分离器是
动力式分离器
重力式分离器
单管旋风分离器
多管旋风分离器
分离器按其工作原理主要有旋风式分离器混合式分离器
立式分离器
卧式分离器
重力式分离器
过滤分离器
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气水同产井常见的排水采气方法有气井本身能量带水采气化学排水采气小油管排水采气气举排水采气抽油机排水采气电潜泵排水采气
已知某天然气在操作条件下的真实相对密度为0.57计算该天然气的相对密度系数FG为1.32
井壁压力梯度是指天然气从地层内流到井底时在紧靠井壁附近岩石单位长度上的压力降
已知某天然气在标准条件下的压缩因子为1在操作条件下的压缩因子为1.02计算该天然气的超压缩系数FZ为0.99
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稳定试井测试产量大小的稳定原则是1所选择的最小产量至少应等于气井的携液产量2所选择的最小产量下的井口气流温度应高于水合物产生的温度3所选择的最大产量不能破坏井壁的稳定性4测试产量按由小到大的顺序递增
某段管线的规格为Φ219mm8mm长10km清管球外径为211mm该清管球的过盈量为3.9%
某气藏2006年10月采气量为1.89108m3其气藏配产气量600104m3/d则计算该月气藏配产偏差率为1.61%
一般在新建管线完工后或投产前清除管线内的积液泥沙等情况用于管线的关键阀门严重内漏无法在生产情况下通球清管时而采用
什么叫向斜
抽油机排水采气简称机抽就是将游梁式抽油机和有杆深井泵装置用于油管抽水油套管间的环形空间采气
地面水的典型特征是水性呈中性氯离子含量低一般低于100μg/g
钻井液的主要化学特征是一般比较浑浊粘稠状含较多固体杂质氯离子含量低
某运行天然气甘醇脱水装置的处理量为100104m3/d进气的含水量800mg/m3干气含水量80mg/m3甘醇贫液浓度为99.5%富液浓度为96.5%根据经验每脱除1kg水需甘醇25-60L计算出装置的循环量为28.6L并判断是合理的甘醇密度为1.1254kg/L
在气田后期开采工艺流程中天然气需先进行增压后再进行脱水输送的原因是1在一定的温度下压力降低天然气含水量升高脱水装置处理低压天然气增加了脱水的负荷2在处理相同气量的情况下由于吸收塔允许气体速度的限制处理低压天然气的吸收塔直径远大于处理__天然气装置设备的经济性差3当气田进入增压开采阶段在脱水装置之前安装增压机组使脱水装置可按照原设计参数运行避免了装置的适应性改造
俗称的电动头实际就是指电动执行机构
气井动态分析是利用气藏静动态资料图表经过必要的计算综合分析对此预测其将来生产中油气水压力等各项参数变化情况和变化规律以及产层渗透性气藏类型储集单元动力系统驱动方式等基本特征
泡沫排水采气工艺主要优点是具有设备简单施工容易见效快成本低又不影响气井生产等优点在气田开发中得到广泛应用
泡排中热稳定剂的作用是热稳定剂能改善空泡剂在高温时的发泡能力
地层水和非地层水的氯离子含量特点是地层水氯离子含量高每升可达数万微升非地层水中凝析水泥浆水地面水的氯离子含量较低残酸水的氯离子含量较高外来水的氯离子含量视水的来源而定可能高也可能低
某段管线的规格为Φ219mm8mm长10km日输气量为20104m3在距离该段管线起点5km处接入了另一条管线接入管线的日输气量稳定在10104m3已知管线起点平均压力为5.9Mpa管线终点平均压力为5.3Mpa接入点压力为5.7Mpa该段管线清管所需时间7.17h已知管线内天然气平均温度为20℃压缩系数为1当地大气压为0.1Mpa
影响气井出水的因素有井底距原始气水界面的高度生产压差气层渗透性及气层孔缝结构边水底水水体的能量与活跃程度
一条Φ630mm7mm的输气管线通球清管已知管长70km球后天然气压力为0.98Mpa流量为150104nm3/d温度为20℃不考虑压缩系数的影响试计算发球45min后球的运行速度是21.7km/h
输气管道规格Φ426mm9mm长30km某日开始时平均压力是2.9Mpa管内气体的平均温度为290K终了时管线平均压力为4.9Mpa当日总共从净化厂进气量为50104m3各用户累计用气量为42104m3假设管内气体温度没变管内气体压缩系数在整个过程中设为1试计算该管线当日输差率为0.35%
泡沫促进剂的作用是泡沫促进剂在凝析水或矿化度低的地层水中加入能促进空泡剂的发泡能力
电潜泵排水采气工艺原理是电潜泵是采用随油管一起下入井底的多级离心泵装置将水淹气井中的积液从油管中迅速排出降低对井底的回压形成一定的复产压差使水淹气井重新复产的一种机械排水采气生产工艺
一条Φ325mm6mm的输气干线在清管通球中球中途被卡发球端压力不断上升末端放空后再无气流出被迫停止送气关发球站阀此时发球端压力为4.0Mpa绝已相对稳定已知发球累计进气量为1580m3估算球卡点位置在514km
雷达液位计在测量液位时探针传送的是电流
某脱水装置处理量为75104m3/d设计上要求干气露点在压力6.4Mpa下为-5℃即绝对含水量为80mg/m3已知原料气进塔压力为7.0Mpa温度为30℃即绝对含水量为800mg/m3已知每脱1kg水消耗甘醇25L求此装置理论循环量为562.5L/h
天然气甘醇脱水装置中闪蒸罐的功能有1在吸收塔中在一定压力下有一定量的烃类气体被循环三甘醇溶液溶解虽然被吸收的烃类气体本身无腐蚀性但在其压力降低时它会从溶液中急速蒸出引起两项混合物的高速湍流从而加速了由其他组分引起的腐蚀为了减少这个作用通常在富液管线上设置闪蒸罐2同时闪蒸罐也可防止大量烃类进入再生器若烃类在精馏柱中闪蒸时会造成大量甘醇的被气流带出精馏柱3若富液管线上有过滤器烃类在此类容器内闪蒸也会造成气锁使甘醇循环不畅4烃类闪蒸后可有效防止甘醇发泡
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